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第1014章 内置蓄电池研发优化(1 / 2)

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卷首语

【画面:分屏镜头 —— 左侧企业技术员手持设备三维模型标注电池安装空间,右侧电池厂工程师在电芯测试台上记录数据;中间画面渐合,双方在白板前共同绘制电池设计草图。字幕:“内置蓄电池的优化,从来不是单方面的技术堆砌,而是设备需求与电池性能的精准咬合 —— 每 1Ah 容量的提升、每 1 厚度的缩减,都藏着跨领域协同的智慧。”】

一、协同研发启动:从 “通用适配” 到 “定制开发”(2023.03)

【历史影像:2023 年合作签约仪式资料片,企业与电池厂代表共同签署研发协议,背景屏幕展示设备内部结构与通用电池的适配间隙。画外音:“2023 年《便携式设备电源适配报告》显示,采用通用标准电池的设备中,35% 存在‘容量过剩但体积超标’或‘体积适配但续航不足’的矛盾,定制化研发成为破解痛点的关键。”】

企业的张姓技术员带着设备样机走进电池厂实验室时,手里捧着厚厚的 “需求清单”:设备内部留给电池的空间仅为 100x60x8,却需要至少 8 小时的中度负载续航,同时要通过 1.5 米跌落测试。“通用的 Ah 锂电池厚度都在 10 以上,塞不进去;薄型电池又达不到续航要求。” 他指着样机内部的结构件说。

电池厂的李姓工程师立即组织团队拆解样机,用三维扫描仪获取电池舱的精确尺寸,再结合设备的功耗曲线 —— 待机 50A、工作 200A、峰值 500A,绘制出 “容量 - 体积 - 功耗” 关系图。首次研讨会上,双方确定了核心方向:“基于设备空间定制电芯排布,同步优化电芯能量密度。”

【档案资料:《联合研发项目立项书》(2023.03.15)记载:“研发周期 6 个月,目标参数:容量≥Ah,厚度≤8,循环寿命≥800 次,-20c低温续航保持率≥70%,双方各投入 5 名核心技术员,共享测试数据与专利成果。”】

为了摸清设备的实际功耗波动,张技术员连续三天记录设备在不同场景下的电流变化,发现 “高频数据传输时电流会瞬间飙升至 600A”—— 这意味着电池不仅要容量足,还要有良好的大倍率放电性能。李工程师据此调整了研发重点:“采用高倍率电芯,避免瞬时断电。”

【技术考据:定制化蓄电池研发需满足 “三匹配”—— 电气匹配(电压、电流与设备兼容)、物理匹配(尺寸、重量适配设备空间)、环境匹配(耐温、抗震符合使用场景),通用电池往往只能满足 1-2 项,定制化是唯一解决方案。】

二、容量梯度测试:续航与负载的动态适配(2023.04-05)

【场景重现:实验室里,6 组不同容量的定制电池样本(5000Ah、7000Ah、8000Ah、Ah、Ah、Ah)整齐排列,技术员将电池逐一装入设备,连接续航测试系统,屏幕实时显示剩余电量与工作时长。历史录音:“测试不能只看‘满电到关机’的时间,更要关注不同负载下的续航稳定性 —— 这才是用户真正能用到的续航。”】

测试数据显示,5000Ah 电池在轻度负载(数据采集)下续航 6 小时,中度负载(实时传输)下仅 3.5 小时,无法满足单日工作需求;7000Ah 电池中度负载续航 5 小时,仍有短板;8000Ah 电池达到 6.5 小时,但高频使用时会降至 4.5 小时,存在 “续航焦虑” 风险。

当测试 Ah 电池时,数据出现了拐点:轻度负载续航 11.5 小时,中度负载 8.2 小时,高频负载 5.8 小时 —— 完全覆盖企业提出的需求。而 Ah 和 Ah 电池虽续航更长,但厚度分别达到 9.5 和 12,超出设备电池舱空间,且重量增加 20%-35%,影响设备便携性。

【档案资料:《容量梯度测试报告》(2023.05.20)记载:“Ah 为‘续航 - 体积’临界点 —— 低于该容量则续航不足,高于则体积超标;在 25c常温环境下,该容量电池的续航达标率为 100%,-10c低温环境下达标率 85%,-20c环境下达标率 68%,需优化低温性能。”】

为验证实际使用场景,测试团队带着 Ah 电池样机前往山区进行户外实测。上午 9 点满电出发,经过 8 小时的徒步测绘、数据传输,下午 5 点返回时,设备剩余电量仍有 18%;而在低温环境模拟测试中,通过给电池舱增加保温棉,-20c续航保持率提升至 75%。

【测试标准:参照《Gb\/t -2020 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 续航测试方法》,采用 “动态负载模拟法”,即按照设备实际使用的电流波动曲线加载,而非传统的 “恒定电流放电”,测试结果更贴近真实使用体验。】

三、体积优化攻坚:从 “电芯重构” 到 “空间复用”(2023.06-07)

【历史实物:中国电子元件博物馆收藏的研发过程中的电池样本 —— 从最初的 “标准方形电芯堆叠”(厚度 9.2),到 “薄型电芯错层排布”(厚度 8.5),再到最终的 “异形电芯贴合设计”(厚度 7.8),直观展现体积优化历程。画面模拟:3d 建模软件中,电池形状随设备内部凹槽实时调整,电芯排布不断优化。】

Ah 电池的初始设计厚度为 9.2,比设备电池舱最大允许厚度超出 1.2—— 这 1.2 成了研发团队的 “拦路虎”。李工程师提出 “电芯重构” 方案:将传统的

圆柱形电芯换成软包薄型电芯,厚度从 4 降至 2,再通过 “错层堆叠” 减少间隙,厚度降至 8.5,但仍差 0.5。

“设备电池舱底部有个 0.3 的凹槽,能不能把电池做成异形,贴合这个凹槽?” 张技术员的一句话点醒了团队。电池厂立即调整模具,将电池底部制成与设备凹槽匹配的弧形,同时将电芯之间的间隔从 0.2 缩减至 0.1,最终将厚度控制在 7.8,完美适配设备空间。

【技术突破:采用 “软包电芯 + 异形设计” 替代传统 “硬壳电芯 + 方形设计”,软包电芯可根据设备空间灵活塑形,体积利用率从传统的 70% 提升至 90%;同时采用 “极耳折叠” 技术,将电芯的极耳从外部引出改为内部折叠,减少了电池的外部尺寸。】

体积优化的同时,重量也得到控制:7.8 厚度的 Ah 电池重量为 150g,比初始设计的 180g 减轻 17%。测试显示,重量减轻后,设备的单手持握舒适度提升,长时间使用后的疲劳感明显降低 —— 这是 “体积优化” 带来的附加价值。

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